
液壓旁路改造案例
發(fā)布時間:
2023-08-25 15:43
來源:
項目名稱:神華國華九江發(fā)電有限公司2*1000MW高低壓旁路執(zhí)行機構及控制系統(tǒng)改造
改造原因:
1 原旁路系統(tǒng)設計為集成塊和電磁閥組與油動機集中安裝在閥門上,由于此處溫度較高,并且每次啟停爐閥門動作時,閥門及管道的振東不可避免的影響集成塊、電磁閥組的螺栓連接組件的疲勞強度及密封件的密封性能、易發(fā)生液壓油泄漏,造成火災事故;
2 比例閥流量過小,開閥初始力矩不足以克服閥芯阻力,造成比例閥不動作;
3 主閥環(huán)境溫度較高,不適合比例閥內(nèi)置放大器模塊工作溫度,造成比例閥沒有驅動電流輸出而拒動;
4 目前控制策略,DCS指令到就地PLC,就地PLC驅動現(xiàn)場設備動作,PLC內(nèi)部邏輯無法訪問,控制狀態(tài)無法在線監(jiān)視;
改造方案:
1 將執(zhí)行機構油動機和控制模塊一分為二,油動機繼續(xù)固定在閥門頂部,控制模塊與油動機分離,移至單獨的控制平臺,控制平臺遠離閥門高溫部件,并罩上防塵罩進行保護。油動機與控制模塊用不銹鋼管連接,保證控制原理沒有任何改變;
2 將油動機的活塞桿油封更換為耐高溫的氟橡膠,活塞桿密封采用斯特封,并且密封等級從2級增加為3級,進一步減少泄漏的可能性;
3 更換大流量的比例閥和配套外置放大器,并加入顫振信號,使得比例閥能快速響應,防止閥門拒動;
4 通過鋪設電纜將將油站的各測點引入DCS控制系統(tǒng),并按照旁路油站及閥門控制原理進行DCS邏輯組圖,實現(xiàn)DCS系統(tǒng)監(jiān)視、控制、報警、聯(lián)鎖等功能;
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